鉆孔灌注樁的施工工藝相當(dāng)成熟,而且關(guān)于鉆孔灌注樁的施工質(zhì)量控制及問題處理系列的論述文章眾多,本文就不一一詳說。本文主要針對西成客專線站前6標(biāo)段某公司承建的湑水河特大橋施工時樁基出現(xiàn)鋼筋籠上浮,進(jìn)行原因分析并提出控制措施,該措施在后續(xù)施工中成功的避免了鋼筋籠上浮。
一、工程概況
西成客專為西安至成都新建時速250km/h高速鐵路,某公司承建陜西漢中段站前6標(biāo)段土建任務(wù),湑水河特大橋全長1755m,位于全直線上,設(shè)計為雙線無砟軌道。該橋采用鉆孔灌注樁接承臺基礎(chǔ),鉆孔灌注樁434根,設(shè)計樁徑1.25米和1米,設(shè)計樁長長37米,短32米,樁基為非通長鋼筋籠配筋;以此橋某號墩的1根樁基為 個施工工點,設(shè)計樁長為36米。
二、湑水河特大橋某墩樁基概況和施工實際情況
地下水豐富,以土層、砂礫和卵石層為主,樁基為摩擦樁,樁基直徑為1.25m,設(shè)計樁長36m,鋼筋籠為非通長鋼筋籠,鋼筋籠設(shè)計長度為25m,成樁后孔深為36.2m。 車10m3混凝土澆筑順利完成,澆筑第二車混凝土過程中見鋼筋籠上浮。鋼筋籠上浮后同時出現(xiàn)了孔位偏移,現(xiàn)場立刻停止了混凝土澆筑,現(xiàn)場技術(shù)人員用測繩量測導(dǎo)管埋深和混凝土灌入深度后,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)管埋深已達(dá)到12.5m。量測鋼筋籠頂部高程上浮高度達(dá)到1.2m,沒有合理措施可以使鋼筋籠回到原位標(biāo)高,現(xiàn)場決定拔籠重鉆。
三、鋼筋籠上浮原因
結(jié)合上述樁基實際施工情況,原因分析如下:
水下混凝土澆筑過程,技術(shù)人員沒有及時測量混凝土面到孔底、鋼筋籠底部的距離以及導(dǎo)管在混凝土中的埋深,因此在混凝土面上升接觸到鋼筋籠底部和導(dǎo)管埋深達(dá)到12.5m的整個過程沒有采取措施,引起鋼筋籠上浮。
四、鋼筋籠上浮的控制措施
根據(jù)上述鋼筋籠上浮原因分析,本項目施工采取的部分措施如下:
①灌注水下混凝土前,及時測量樁基成孔深度,保證鋼筋籠和樁基長度滿足設(shè)計要求。因超鉆而引起的鋼筋籠底部距孔底距離增大時,在鋼筋籠頂部接長鋼筋籠。準(zhǔn)確計算好進(jìn)入鋼筋籠底部的混凝土方量,快接近鋼筋籠底部時,可通過漏斗閥門開關(guān)降低混凝土的灌入速度,避免混凝土接觸鋼筋籠底部時的頂托力瞬間過大造成鋼筋籠上浮。
②開始澆筑前,導(dǎo)管底部距孔底距離宜為30cm~50cm,澆筑過程及時測量,控制導(dǎo)管埋深在2~6m;同時保持導(dǎo)管居中,避免導(dǎo)管法蘭盤掛住鋼筋籠。
對于未來,建貿(mào)數(shù)控鋼筋籠滾焊機廠家(福建省分公司)將不斷在研發(fā)和制造 小導(dǎo)管尖頭機中探索新工藝和新材料,倡導(dǎo)低能耗高品質(zhì),綠色環(huán)保的生活理念,使我們的 小導(dǎo)管尖頭機產(chǎn)品在每個用戶手中發(fā)光發(fā)熱。
對于鋼絞線的安置方法,可以采用先穿法進(jìn)行安置。充分結(jié)合鋼絞線的不同類型和具體施工狀況,確保施工下料場的穩(wěn)定性和性。同時,合理安置鋼絞線的位置,可以有效降低土壤與鋼絞線之間由于強烈的磨擦而產(chǎn)生的生銹現(xiàn)象,增強抗銹蝕性能。
2.3加強混凝土澆筑的分析工作
在市政橋梁工程中,應(yīng)用預(yù)應(yīng)力施工技術(shù)時,要嚴(yán)格注意混凝土的澆筑量。具體可以采用二次振搗方式和分層方式來進(jìn)行混凝土的澆筑工作[2]。而且不同種類的混凝土要采取適應(yīng)自身澆筑的形式來進(jìn)行,也就是要具體情況具體分析。例如:箱梁混凝土要實施插入式的澆筑方法,進(jìn)而發(fā)揮出 的性能。
2.4加強張拉過程的分析工作
在進(jìn)行鋼絞線實際張拉前,要確?;炷猎谶m宜的齡期內(nèi)進(jìn)行操作,要提前做好預(yù)應(yīng)力的孔道檢查工作,使孔道持有一定的清潔性。在實際的張拉過程中,要嚴(yán)格遵守先腹板后底板的張拉操作來進(jìn)行。
3結(jié)束語